***炉棕刚玉的由来
1958年8月15日这一天,经中央北戴河工作会议批准后,由苏联援建的中国第三砂轮厂终于在贵阳“安家落户”了。五十二年来,风风雨雨中,我们三砂人曾用心血、汗水和智慧,一次又一次战胜困难,创造辉煌,为国家磨料磨具事业做出了应有的贡献。
蹉跎岁月中,又是一年8月15日的建厂纪念日里,当我与几位建厂初期就进厂的老同志一讲到建厂初期的那些事,大家的心情便都激动得很,其中,我们谈得***多的还是我们三砂厂***炉棕刚玉块是怎样炼成的这件事。
那是1959年的秋天,为了使刚刚建成的三砂厂能在投产时,让操作工人能掌握好贵州矾土在冶炼刚玉过程中的工艺和特征,据老同志们回忆说,三砂厂的冶炼主料——矾土,由于当时贵州还没有正式开采,其主料根本就谈不上定点供应,咱们三砂厂要生产、要冶炼,只能动员当地农民(当时称为人民公社社员)到处去挖掘生矾土。待收集到一定数量后,按照工艺要求,为把生矾土脱水变成熟矾土,我们就在厂区的一块空地上自建了一个简易的土窑子,之后,就将生矾土装窑、焙烧、熄火、冷却直至出窑,其全部加工过程,是完全靠人工在露天操作完成的,条件艰苦得很!晴天一身灰,雨天满身泥,这就是我们当时加工生矾土的真实写照。
当生矾土加工成熟矾土后,这仅仅才是第三砂轮厂棕刚玉产品说明书
“万里长征走完了***步”,随后还要进行冶炼的;内行人都晓得,要冶炼就必须使用电极呀,而在当时,使用电极哪像今天这样容易!很大程度上,是要靠我们自力更生的。于是,为制造出那电极糊,我们就以铁皮包焊烧成电极来维持生产。由于这种制作方法太土,质量根本无法保证,之后便给生产带来了很多困难,如电极无接头,根本不能连续使用,随时都会陷入换、卸、装的境遇中,因此而把劳动强度加大了,特别是当那电极折断时,操作人员必须在高达摄氏2000度以上高温溶液辐射下,去抢修炉缸内的断电极,那劳作,那艰辛,简直难以想象!而修炉需要的碳素砖,也是要靠我们自力更生
的,没有厂房,我们就搭个临时工棚,在当时没有任何排尘和消除污染设备的情况下,为保证冶炼顺利进行,我们的工人同志不怕苦,不怕脏,不怕累,用勤劳的双手始终奋战在自己的岗位上。下班后,所有人都变成了“煤黑仔”,黑得只有牙齿发光双眼亮。至于碳素制品那工序,当时就有人诙谐地称为“乌鸦车间”,其环境条件和脏累程度那是可以想见的。再讲冶炼需要铁屑吧,当时,由于贵阳的机加工能力有限,所产生的铁屑不是很多,我们只能组织工人分头到附近的机械厂去搜集,积到一定数量后,便就自行装车运回来,就像收荒的。当时从冶炼到出炉,我们三砂厂连***简单的机械设备都很少,几乎是全靠人工处理的,比如冶炼用料,就要靠人力用竹筐一筐一筐抬上炉台。而电极升降则是由守在小暗房内的当班工人,按照炉台上冶炼工人的喊叫来进行操作的。当那台简易的卷扬机要调整时,亦要靠人力不断搬动才行。就连要将炉车冷却,还是要靠人力将炉车推到轨道上,浇炉皮没有自来水,我们只能从自然水源抽水引用,这种操作方法,真可谓土而又土了;待到炉车冷却后,还要进行脱炉皮,没有起重设备,我们还是从“土”字出发,用三根大木棒搭成一个三角架,然后,硬用手动葫芦将那炉皮脱下;至于那近二十吨重的整个炉料,完成靠人力用撬杆撬下炉车的,对其中较大的棕刚玉炔,我们则用16磅大锤打开,然后进行分级;整个分级工序的操作一律用撬杆,大锤加小锤,全部靠人工完成。其他设施也十分简单,当时只有一个极简易的化验室,仅能分析矾土、铁屑和无烟煤的化学成分,以作为冶炼配料的参考。就是在这种条件下,我们通过反复试验摸索,终于在1960年元旦节这一天,用全世界***土的方法冶炼出三砂厂的***炉棕刚玉块,填补了我国在贵州省及西南地区的磨料磨具空白,为元旦节献了厚礼。因此,我们得到了贵州省机械厅的表彰。并在当年年底生产出合格棕刚玉块923吨,当年实现盈利。
写到这里,我已双眼含泪。要知道,为生产出那合格的棕刚玉块,我们的工人住是租居在农民的草屋里,与鼠同居,那是家常便饭,甚至有时还会在床上发现蛇。伙食也很差,能吃饱就不错了。就在这样艰苦、恶劣的条件下,他们始终坚持自力更生、艰苦奋斗、勤俭办厂的精神,创造出了奇迹。这种艰苦创业的精神,才是今天应发扬的宝贵财富。
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